本鋼新聞
攻克“難點(diǎn)” 打通“堵點(diǎn)”
板材煉鋼廠(chǎng)一項改造節省費用1100余萬(wàn)元
        本報訊 日前,板材煉鋼廠(chǎng)對火清機渣溝?;苈烦晒M(jìn)行了改造,解決了因火清機渣溝堵塞影響高級別鋼種連續生產(chǎn)的問(wèn)題,使火清機作業(yè)率提升30%,為企業(yè)節省改造費用1100余萬(wàn)元。
        在連鑄生產(chǎn)過(guò)程中,火焰清理機是去除鑄坯表面缺陷,提高鑄坯質(zhì)量的高效利器,特別是對于高級別品種鋼的生產(chǎn),火清機清理效率高、周轉快、質(zhì)量好,合格率高于手清近5個(gè)百分點(diǎn)?;鹎鍣C的高效穩定運行是保證高級別汽車(chē)板保質(zhì)保量生產(chǎn)的重要環(huán)節。但由于原設計缺陷,火清機下方渣溝積渣嚴重的問(wèn)題始終制約著(zhù)火清機的穩定生產(chǎn),平時(shí)兩個(gè)澆次的O5板下來(lái),需連續作業(yè)7~8小時(shí)清理積渣。特別是進(jìn)入高級別汽車(chē)板的高產(chǎn)期,多次由于渣溝堵滿(mǎn)影響火清機清理,進(jìn)而影響了高級別汽車(chē)板的連續高效生產(chǎn)。
        為此,該廠(chǎng)專(zhuān)門(mén)成立由精整作業(yè)區及各相關(guān)職能室組成的攻關(guān)小組,充分挖掘廠(chǎng)內資源和自身潛力,并加強與先進(jìn)企業(yè)對標,查找差距,力爭一次性打通“堵點(diǎn)”。他們向鋼鐵企業(yè)同行請教,打破固有思維,重新制訂火焰清理機渣溝?;苈犯脑炜尚行苑桨?,利用4天時(shí)間對渣溝積渣部位系統分析,重新布置重要熔渣?;c(diǎn)位,在前夾送輥底部積渣處加設沖渣板,重新鋪設沖渣水點(diǎn)。在沖渣溝又加設兩排二次?;?,在夾送輥立柱側也加設一排沖渣水幕,對渣溝底部沖渣水噴頭重新均勻布置,最終完成了火焰清理機渣溝?;苈返母脑?。據估算,僅此一項,為該廠(chǎng)節省了1100萬(wàn)元左右的設備改造費用。
        目前,改造后的火清機渣溝?;苈肥褂眯Ч己?,只需每周兩次,一次耗時(shí)4個(gè)小時(shí)就可將積渣全部清理完畢?;鹎鍣C作業(yè)效率得到極大提升,日平清理量達3078噸,達到設計產(chǎn)能,也為下一步板材煉鋼廠(chǎng)調品增效,實(shí)現高效生產(chǎn)奠定了基礎。
2022-09-19