本鋼新聞
板材熱連軋廠(chǎng)2300生產(chǎn)線(xiàn)今年第三次刷新日產(chǎn)紀錄
  5月23日,板材熱連軋廠(chǎng)2300生產(chǎn)線(xiàn)軋出優(yōu)質(zhì)卷板19552噸,比5月1日創(chuàng )下的日產(chǎn)紀錄多出120噸,這是今年以來(lái)該生產(chǎn)線(xiàn)第三次創(chuàng )日產(chǎn)新高,為本鋼集團高產(chǎn)增效做出了貢獻。
  今年以來(lái),該生產(chǎn)線(xiàn)深入貫徹落實(shí)以效益為中心的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念,同時(shí)以軋鋼生產(chǎn)為核心,以加熱爐燒鋼為基礎,以設備穩定運行為保障,秉承高、嚴、細、實(shí)的熱軋精神,高起點(diǎn)、高標準、嚴格執行工藝制度,努力提高軋機精度,從大局著(zhù)眼、小處著(zhù)手,全力精心組織生產(chǎn),頻創(chuàng )高產(chǎn)。
  進(jìn)入5月份以來(lái),該生產(chǎn)線(xiàn)研究措施,并加大管理力度,全力創(chuàng )高產(chǎn)。他們科學(xué)計劃排產(chǎn),根據產(chǎn)量延長(cháng)換輥周期,并保證換輥次數不增加,將換輥周期由65塊提高到80塊,提高了軋機作業(yè)率。將換輥時(shí)間壓縮到13分鐘,一天能節省大約15分鐘的換輥時(shí)間,每日可多軋七八塊鋼,每個(gè)月可多軋五六千噸,真正將高產(chǎn)增效落在了實(shí)處。同時(shí),他們優(yōu)化軋制節奏,增加小時(shí)軋制量,并對加熱爐裝鋼間距、出爐順序、定寬機、荒軋R1、R2計算機控制時(shí)序進(jìn)行攻關(guān),將中間輥道到精軋入口減速點(diǎn)往飛剪側移,增大加速度,提高了軋制效率。
  該生產(chǎn)線(xiàn)還不斷加大點(diǎn)檢力度,對設備進(jìn)行查缺補漏,并緊盯軋鋼關(guān)鍵設備,通過(guò)加強設備動(dòng)態(tài)點(diǎn)檢和預修工作,強化生產(chǎn)、點(diǎn)檢、維保、管理人員“四位一體”的點(diǎn)檢模式,減少設備“小耽誤”,提高設備運行穩定和控制精度,從而提升日歷作業(yè)率。
  同時(shí),他們還進(jìn)一步規范和細化操作規程,提高職工技術(shù)和操作水平,開(kāi)展勞動(dòng)競賽,每月對產(chǎn)量、非計劃率、返修品率、成本等各項生產(chǎn)技術(shù)指標進(jìn)行評定,同時(shí)與職工收入掛鉤,激勵操作人員的責任意識和工作積極性。
  下一步,該生產(chǎn)線(xiàn)將繼續圍繞效益中心,以工序優(yōu)化、服務(wù)用戶(hù)為準則,不斷優(yōu)化軋制工藝,提高軋制水平,優(yōu)質(zhì)高效滿(mǎn)足本鋼集團工序需求,全力打好高產(chǎn)創(chuàng )效持久戰。
2021-05-26