本鋼新聞
瞄準效益中心 調整工藝制度 加強技術(shù)創(chuàng )新
板材煉鋼廠(chǎng)噸鋼鐵耗創(chuàng )歷史新低
  進(jìn)入4月份以來(lái),板材煉鋼廠(chǎng)噸鋼鐵水消耗降至930kg以下,創(chuàng )歷史新低,為企業(yè)降本增效、推動(dòng)綠色低碳發(fā)展奠定了基礎,同時(shí)也為進(jìn)一步突破降低噸鋼鐵耗瓶頸積累了有益經(jīng)驗。
  噸鋼鐵水消耗是制約煉鋼產(chǎn)能發(fā)揮,關(guān)系企業(yè)降本增效、實(shí)現綠色低碳發(fā)展的重要因素。今年以來(lái),面對本鋼集團“以效益為中心”和實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的總體要求,板材煉鋼廠(chǎng)全面貫徹集團降低鐵水消耗增產(chǎn)增效的工作要求,堅持綠色低碳、智能高效的發(fā)展理念,依靠近幾年基礎管理工作水平的提升和技術(shù)創(chuàng )新能力的不斷增強,以及高效生產(chǎn)組織模式的有序開(kāi)展,大力開(kāi)展“以效益為中心”的技術(shù)攻關(guān),通過(guò)對標找差,不斷調整工藝制度,提高廢鋼消耗,降低鐵水消耗。
  為了解決廢鋼池場(chǎng)地小、廢鋼增量后裝卸困難的問(wèn)題,板材煉鋼廠(chǎng)與板材廢鋼廠(chǎng)加強溝通,互創(chuàng )條件。一方面,板材廢鋼廠(chǎng)克服困難,提高直供廢鋼量,緩解部分廢鋼裝卸壓力。另一方面,板材煉鋼廠(chǎng)對廢鋼池的物料重新進(jìn)行整合,配合進(jìn)料時(shí)間改變,確保各物料交替進(jìn)跨,均勻消耗。同時(shí),延長(cháng)廢鋼池北側天車(chē)滑線(xiàn),并對其下部管道進(jìn)行封擋保護,增加一個(gè)廢鋼池跨間,有效緩解了場(chǎng)地壓力。
  為了多“吃”廢鋼,保證降低鐵水消耗工作可持續推進(jìn),板材煉鋼廠(chǎng)打破原有的溫度制度、造渣制度、生產(chǎn)組織模式,積極推進(jìn)了一系列的生產(chǎn)工藝制度調整和技術(shù)創(chuàng )新工作。他們科學(xué)調整裝入制度、造渣制度,對廢鋼加入進(jìn)行分級管理,結合鋼種需求和鐵水條件,確定合理的裝入制度。同時(shí),為了降低系統溫度,為降低鐵水消耗提供溫度支撐,他們將轉爐工序出鋼口由150mm擴徑至170mm,出鋼時(shí)間縮短1分13秒,有效降低了轉爐出鋼溫度,降低了轉爐出鋼溫度損失。此外,他們還依托高效生產(chǎn),降低物流溫度損失,為降低中包過(guò)熱度提供有力保障。今年3月份,該廠(chǎng)精煉中包過(guò)熱度控制對比去年全年降低3℃以上。
  隨著(zhù)鐵耗的降低和產(chǎn)量壓力的增大,為了提高生產(chǎn)效率,該廠(chǎng)將以往“以鋼包為中心進(jìn)行爐機匹配組織生產(chǎn)”的模式,改變?yōu)?ldquo;以連鑄為中心,快節奏、分產(chǎn)線(xiàn),精益化生產(chǎn)模式”,保證了在降低鐵水消耗增產(chǎn)的同時(shí)消化產(chǎn)能不壓鐵。3月23日,該廠(chǎng)創(chuàng )下鑄機日產(chǎn)34289噸,轉爐日產(chǎn)34260噸兩項日產(chǎn)紀錄。此外,為了克服鐵水消耗降低給天車(chē)工、轉爐操作工和生產(chǎn)調度系統增加的工作強度和難度,有效調動(dòng)職工工作積極性,該廠(chǎng)還實(shí)施精準績(jì)效考核,將工作量與個(gè)人效益掛鉤,有效激勵降鐵耗工作的可持續推進(jìn)。
  據悉,在目前降鐵耗工作基礎上,板材煉鋼廠(chǎng)將加快推進(jìn)鋼包加蓋工程、廢鋼斗擴容改造工程和鋼包節能型烘烤器項目,確保工程早投產(chǎn)、早見(jiàn)效。同時(shí),組織專(zhuān)業(yè)人員到鐵耗指標較好的企業(yè)進(jìn)行對標考察,不斷推進(jìn)降低鐵水消耗工作水平再上新臺階。
2021-04-26