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突破!
板材熱連軋廠(chǎng)1700生產(chǎn)線(xiàn)熱軋帶鋼氧化鐵皮缺陷攻關(guān)成果顯著(zhù)
  近日,記者從板材熱連軋廠(chǎng)了解到,長(cháng)期困擾該廠(chǎng)1700生產(chǎn)線(xiàn)的熱軋帶鋼氧化鐵皮缺陷問(wèn)題,在技術(shù)人員的不懈努力和堅持攻關(guān)下被徹底攻破,這是今年以來(lái)該廠(chǎng)堅持以效益為中心,強化客戶(hù)服務(wù)工作取得的成效。
  長(cháng)期以來(lái),熱軋帶鋼的氧化鐵皮缺陷一直是鋼鐵行業(yè)中熱軋產(chǎn)品最主要也是最難以控制的表面質(zhì)量缺陷。這種缺陷會(huì )導致熱軋商品帶鋼表面噴漆后出現色差,冷軋或車(chē)輪鋼等產(chǎn)品酸洗后會(huì )留下麻點(diǎn)、麻坑或色差,對產(chǎn)品的表面質(zhì)量影響較大,嚴重影響本鋼集團熱軋產(chǎn)品的形象,并且每月導致大量的鐵皮缺陷降級和返修產(chǎn)品,并造成非計劃換輥,影響全線(xiàn)生產(chǎn)正常運行,急需解決。此外,該生產(chǎn)線(xiàn)還存在著(zhù)鋼卷頭部下表面50米內產(chǎn)生鐵皮現象,也是困擾該生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量頑疾,嚴重影響鋼板質(zhì)量,給該廠(chǎng)成本控制及外部客戶(hù)使用都帶來(lái)巨大經(jīng)濟損失。
  為此,該廠(chǎng)系統研究缺陷成因,并制訂出卓有成效的措施并形成制度化,推行標準化管理,全廠(chǎng)統一部署展開(kāi)攻關(guān)。經(jīng)過(guò)仔細分析缺陷成因,該廠(chǎng)將氧化鐵皮缺陷分為幾種類(lèi)型,并針對不同類(lèi)型不同區域產(chǎn)生的氧化鐵皮缺陷分別進(jìn)行分析研究和解決。該廠(chǎng)技術(shù)人員分成若干小組,分別在各個(gè)區域展開(kāi)跟蹤研究,并針對每個(gè)環(huán)節的實(shí)際情況,開(kāi)展了加熱工藝優(yōu)化、粗軋區域輥道系統優(yōu)化整改、高壓水除鱗優(yōu)化、荒軋板型控制優(yōu)化、精軋冷卻水系統優(yōu)化控制、軋輥優(yōu)化使用、軋機負荷優(yōu)化,以及軋機震蕩的消除等有針對性的攻關(guān),同時(shí)對現場(chǎng)操作人員進(jìn)行鐵皮缺陷調整的操作培訓和操作指導。
  在開(kāi)展以上幾項攻關(guān)的基礎上,該廠(chǎng)通過(guò)長(cháng)期跟蹤和對工藝參數及相關(guān)制度的固化,目前1700生產(chǎn)線(xiàn)整體鐵皮缺陷控制良好。去年全年,該生產(chǎn)鐵皮缺陷降級品比上年同期降低了67.9%;月均缺陷返修品較上年同期降低了62%。此外,該生產(chǎn)線(xiàn)1.8毫米至1.9毫米厚度薄規格商品卷產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現批量穩定生產(chǎn),目前每月穩定在3000噸左右,高強度出口卷、車(chē)輪鋼產(chǎn)品實(shí)現了批量穩定生產(chǎn),電鍍鋅料和高級別汽車(chē)板產(chǎn)品目前表面質(zhì)量控制穩定,每年可創(chuàng )造經(jīng)濟效益388.5萬(wàn)元。
  據了解,下一步,該廠(chǎng)將持續推進(jìn)各項攻關(guān)制度的執行和落實(shí),確保攻關(guān)成果得到鞏固。
2021-04-13