本鋼新聞
板材熱連軋廠(chǎng)1700生產(chǎn)線(xiàn)日軋制量再創(chuàng )新高
  3月31日,板材熱連軋廠(chǎng)1700生產(chǎn)線(xiàn)再傳捷報。繼3月1日日軋制量突破12900噸后,31日日軋制量再次刷新,達13382噸,這也是今年該生產(chǎn)線(xiàn)日軋制量第二次創(chuàng )歷史新高。
  據2020年度“全國青年崗位能手標兵”、板材熱連軋廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)助理劉鴻智介紹,去年6月28日年修結束至今,1700生產(chǎn)線(xiàn)一直保持高產(chǎn)穩產(chǎn)狀態(tài)。按照“以效益為中心”理念,在該廠(chǎng)廠(chǎng)部的大力支持下,1700生產(chǎn)線(xiàn)全體職工結合現有技術(shù)優(yōu)勢和裝備水平,從生產(chǎn)計劃排布、合同執行、設備運行、點(diǎn)檢時(shí)間等方面制訂一系列有效措施,充分發(fā)揮機組潛力,不遺余力提升產(chǎn)能、創(chuàng )造效益。
  為提升產(chǎn)量,近一個(gè)月以來(lái),1700生產(chǎn)線(xiàn)針對制約產(chǎn)能釋放的具體問(wèn)題進(jìn)行了“地毯式”排查,開(kāi)展了多項攻關(guān)。其中,減少換輥次數和間隔時(shí)間,延長(cháng)作業(yè)時(shí)間是重中之重。據介紹,之前每軋制帶鋼40公里就要更換軋輥,上個(gè)月他們將這個(gè)長(cháng)度延長(cháng)到了65公里,本次又延長(cháng)到了70公里,這樣一來(lái)將每天換輥次數從之前的10次降低到了6至7次,按照每次換輥用時(shí)約17分鐘計算,每天可節省1個(gè)多小時(shí)的換輥時(shí)間,增加了軋制時(shí)間。同時(shí),在該生產(chǎn)線(xiàn)升級改造之后,整體軋制節奏大幅加快,該作業(yè)區采用人工吊運卷板、人工稱(chēng)重等方式,盡力節省時(shí)間,確保每小時(shí)可以多軋制兩塊鑄坯,保證了生產(chǎn)線(xiàn)整體生產(chǎn)速度。另?yè)私?,?jīng)過(guò)升級改造和職工的規范化操作,現在1700生產(chǎn)線(xiàn)的軋制出鋼時(shí)間除特殊情況以外,基本接近了理論值90秒,將軋機的潛能“吃干榨凈”。
  此外,他們還從壓縮點(diǎn)檢時(shí)間著(zhù)手,利用每次換輥間歇進(jìn)行設備點(diǎn)檢維護,這樣一來(lái)大大壓縮了停機時(shí)點(diǎn)檢維護的時(shí)間,將停機點(diǎn)檢維護時(shí)間從原來(lái)的40分鐘壓縮到了20分鐘,為生產(chǎn)贏(yíng)得了時(shí)間。他們還重新梳理生產(chǎn)計劃編制原則,實(shí)現了多個(gè)品種規格的穿插過(guò)渡,大幅降低了計劃排產(chǎn)的難度。原來(lái)一個(gè)常規周期3個(gè)小時(shí),最多軋制80塊鋼,現在則可軋制110塊鋼,產(chǎn)能大大提升。
  下一步,該廠(chǎng)將繼續以穩質(zhì)高產(chǎn)為目標,推進(jìn)精細化管理,樹(shù)立“以軋機為中心,加熱為基礎,設備為保障”的工作理念,本著(zhù)效益優(yōu)先,工序服從的原則,創(chuàng )新生產(chǎn)組織方式,強化生產(chǎn)調度指揮,提高生產(chǎn)流程的運行效率和運行質(zhì)量。
  目前,1700生產(chǎn)線(xiàn)全體職工正以飽滿(mǎn)的熱情和百倍的干勁,力爭二季度生產(chǎn)再上新臺階。
2021-04-06