本鋼新聞
唱好“重頭戲” 打好“組合拳”
北營(yíng)煉鐵廠(chǎng)全方位全工序降成本
  近日,北營(yíng)煉鐵廠(chǎng)新一號高爐鐵口火紅的鐵水奔流而出,中控室內崗位人員緊盯電腦,認真操作,一派繁忙有序的工作場(chǎng)景。該廠(chǎng)新一爐作業(yè)區作業(yè)長(cháng)鄭文在采訪(fǎng)中告訴記者:“5月份以來(lái),新一號高爐入爐焦比連續穩定在352Kg/tFe左右,高爐爐況穩定,實(shí)現了穩產(chǎn)、高產(chǎn)、低耗。”
  受疫情影響,鋼鐵市場(chǎng)的復蘇需要一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程,降本增效是當前企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的重頭戲。北營(yíng)煉鐵廠(chǎng)在做好疫情防控工作的同時(shí),強化生產(chǎn)組織,在保證高爐穩產(chǎn)的基礎上,與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)對標,進(jìn)一步完善生產(chǎn)工藝,提升精細化操作水平,對重點(diǎn)指標優(yōu)化控制,深入開(kāi)展全工序降成本工作。
  提升高爐操作水平,降低入爐焦比。入爐焦比是衡量高爐操作水平和經(jīng)濟運行的重要指標,年初以來(lái),北營(yíng)煉鐵廠(chǎng)瞄準同行業(yè)先進(jìn)指標,結合自身生產(chǎn)實(shí)際,積極開(kāi)展降低入爐焦比的攻關(guān)工作。在實(shí)際操作中,該廠(chǎng)優(yōu)化高爐布料矩陣,調整中心氣流分布和邊緣焦炭負荷,使料面形狀更加科學(xué)合理,高爐煤氣流穩定性得到增強。目前,該廠(chǎng)新一號高爐煤氣利用率提高至51%,新二號高爐煤氣利用率提高至49%。1~4月份,平均入爐焦比超額完成計劃指標。
  優(yōu)化燃料結構,開(kāi)展無(wú)煙煤替代攻關(guān)。該廠(chǎng)開(kāi)拓思路,大膽實(shí)踐,用兩種方法降低無(wú)煙煤使用量。一方面是提高煙煤配比。該廠(chǎng)召開(kāi)煙煤配比專(zhuān)項會(huì )議,制訂提高煙煤配比詳細操作方案及安全保障措施,在3月初將高爐煙煤配比由35%提高至40%,并實(shí)現了高爐安全、穩定生產(chǎn),用煙煤代替無(wú)煙煤進(jìn)一步降低高爐冶煉成本,增效顯著(zhù)。另一方面,克服裝車(chē)、上料等困難,對煉焦工序產(chǎn)生的除塵灰全部回收利用代替無(wú)煙煤,實(shí)現高爐噴吹。1~4月份該廠(chǎng)回收利用煉焦除塵灰近3萬(wàn)噸,增效1500萬(wàn)元。
  開(kāi)展技術(shù)改造,降低燒結返礦率。為了提高燒結礦利用率,降低工序成本,該廠(chǎng)首先對300平方米燒結機進(jìn)行設備改造,提高篩分效率,并將兩座大高爐的燒結礦篩進(jìn)行更換,同時(shí)精控高爐操作,在保證爐況穩定的前提下,進(jìn)一步降低了燒結返礦率。目前,該廠(chǎng)燒結返礦率穩定在11.4%左右,創(chuàng )歷史最好水平。
  此外,該廠(chǎng)反復梳理生產(chǎn)工序和工藝,在高爐生產(chǎn)操作中采用大風(fēng)量、少富氧的辦法,降低氧氣使用成本;在燒結工序增加地礦配比和料層厚度,規范加水作業(yè),蒸汽預熱提高混合料溫度,嚴格控制燒結礦亞鐵含量,降低燒結燃耗;在保證燒結礦強度的基礎上,合理控制生石灰配比,提高石灰石粉用量,降低燒結熔劑成本。
2020-05-26