本鋼新聞
著(zhù)眼全局 快馬加鞭
北營(yíng)鑄管公司多點(diǎn)發(fā)力提升翻鐵機生產(chǎn)能力
  連日來(lái),北營(yíng)鑄管公司深入貫徹落實(shí)本鋼集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)楊維在該公司翻鐵機生產(chǎn)現場(chǎng)調研時(shí)的要求,堅持以效益為中心,緊緊圍繞提升翻鐵機接鐵和翻鐵能力做功課,解難題,雙管齊下再“發(fā)力”,保持日翻鐵產(chǎn)量穩定在1750噸以上高位運行,為實(shí)現本鋼集團主鏈條鐵鋼平衡及高效生產(chǎn)奠定了基礎。
  優(yōu)化生產(chǎn)組織,加強溝通協(xié)調,做到科學(xué)管控。圍繞“進(jìn)一步挖掘內部潛力,加大設備改造力度,提升接鐵能力,在助力企業(yè)加快實(shí)現‘雙碳’目標的同時(shí),還要繼續拓展市場(chǎng)空間,增強創(chuàng )效能力”的調研要求,該公司以“保煉鐵高爐穩產(chǎn)順行高產(chǎn)”為生產(chǎn)組織原則,優(yōu)化鑄鐵生產(chǎn)工序和人員調配,完善鑄鐵標準化操作,創(chuàng )新作業(yè)模式,減少工序環(huán)節,使原本8人的作業(yè)工序優(yōu)化到5人。在此基礎上,科學(xué)統籌生產(chǎn)組織流程和協(xié)調工作。通過(guò)加強崗位標準化操作,杜絕人為因素造成設備停機和待機。采取兩班倒形式,做到交接班有魚(yú)雷罐不停機,確保接鐵和翻鐵生產(chǎn)的連續性,每天24小時(shí)滿(mǎn)負荷生產(chǎn)。同時(shí),采取生產(chǎn)設備主要負責人值班值宿制度,做到第一時(shí)間協(xié)調解決問(wèn)題,保證鑄鐵生產(chǎn)順行。此外,積極協(xié)調各部門(mén)系統,保證鐵水質(zhì)量和滿(mǎn)罐運載,保證翻鐵量,并協(xié)調北營(yíng)公運公司、北營(yíng)冶金渣公司,保證每天倒運生鐵1800噸以上。
  補齊設備短板,強化點(diǎn)檢定修,保障設備順行。在對鑄鐵機采取特護措施,提升設備運轉效率的前提下,該公司進(jìn)一步細化設備管理。針對鑄鐵機兩條鏈帶磨損拉長(cháng)、托輥滾輪磨損、鏈帶受力變形、接鐵地坑無(wú)基礎和接鐵斜板破損等問(wèn)題,及時(shí)組織維修人員對局部滾輪底座型鋼進(jìn)行加固,更換部分滾輪、扒鐵輪,維持設備現有狀態(tài)運行。同時(shí),執行設備“三級點(diǎn)檢制”形成閉環(huán)管理,對易出現問(wèn)題部位,做好日點(diǎn)檢計劃,做到實(shí)時(shí)檢查。對設備故障做到及時(shí)發(fā)現,隨時(shí)更換處理。針對大宗備件緊缺問(wèn)題,加大修舊利廢工作力度,滿(mǎn)足設備維護需求。
  另悉,為快速推進(jìn)新建北營(yíng)鑄管公司二號鑄鐵工程項目,該公司搶抓時(shí)間,全力做好項目方案確定、施工場(chǎng)地、土建施工、設備安裝和調試等工作,并掛圖作戰,倒排工期,確保提前達效。同時(shí),鑄管10萬(wàn)噸熱模改造項目,已完成項目可研工作,正跟進(jìn)項目審核等后續工作。項目投入運行后,將大幅提升北營(yíng)鑄管公司接鐵能力,為本鋼集團進(jìn)一步提升創(chuàng )效能力提供有力支撐。
2021-09-10