本鋼新聞
北營(yíng)煉鋼廠(chǎng)轉爐頂底復吹技術(shù)取得新突破
  今年以來(lái),北營(yíng)煉鋼廠(chǎng)科研團隊經(jīng)過(guò)不斷摸索實(shí)踐,形成了一整套轉爐工藝改進(jìn)方案,先后通過(guò)“轉爐底吹流量參數優(yōu)化”“轉爐爐底厚度合理控制”等重要突破點(diǎn)的攻關(guān),逐步優(yōu)化轉爐復吹工藝技術(shù),碳氧積明顯降,由原來(lái)的0.0025降至0.0021左右,鋼水純凈度大幅提高,鋼坯成本大大降低,收到良好的經(jīng)濟效益及社會(huì )效益。
  轉爐碳氧積,是衡量轉爐質(zhì)量控制和成本管理水平的重要指標之一,在碳含量一定的前提下,盡可能降低終點(diǎn)鋼水中的氧含量,也就是降低碳氧積,有利于降低后期用來(lái)脫氧的合金的消耗,由此也可以減少脫氧過(guò)程中形成更多夾雜物,從而達到降低冶煉成本、提高鋼水質(zhì)量的作用。
  該廠(chǎng)轉爐煉鋼一直采用頂底復吹工藝,此項工藝生產(chǎn)前期底吹效果較好,但隨著(zhù)爐齡的不斷增加及各種生產(chǎn)環(huán)節因素影響,使復吹風(fēng)口壽命逐年降低,而原有轉爐頂底復吹存在的問(wèn)題主要體現為碳氧積一直處于個(gè)較低水平。
  結合企業(yè)設備和工藝特點(diǎn),該廠(chǎng)技術(shù)攻關(guān)團隊借鑒學(xué)習國內同行業(yè)先進(jìn)廠(chǎng)家經(jīng)驗,經(jīng)過(guò)認真研究摸索,自主研發(fā),制訂完善復吹工藝制度及復吹介質(zhì)氣體流量等關(guān)鍵工藝參數。在生產(chǎn)中,對每爐爐底復吹形貌進(jìn)行觀(guān)察,通過(guò)相關(guān)參數來(lái)判定底吹效果,并及時(shí)調整復吹模式,保證復吹效果滿(mǎn)足鋼種冶煉需求。
  該廠(chǎng)定期組織召開(kāi)專(zhuān)題攻關(guān)會(huì )議,對復吹形貌以及爐底侵蝕情況、復吹轉爐終點(diǎn)碳氧積、轉爐終點(diǎn)殘錳變化、終渣TFe含量、轉爐脫磷率、轉爐終點(diǎn)氧含量進(jìn)行總結分析,做出相應調整,保證復吹效果滿(mǎn)足鋼種冶煉需求。
  此外,該廠(chǎng)有針對性地制訂科學(xué)有效的攻關(guān)方案,針對重點(diǎn)品種、小批量品種鋼的生產(chǎn),制訂相關(guān)獎勵方案,全面激發(fā)員工工作積極性和創(chuàng )造性,調動(dòng)職工學(xué)習新技術(shù),強化自身質(zhì)量技能。此外,開(kāi)展質(zhì)量大講堂活動(dòng),進(jìn)行結合生產(chǎn)實(shí)際的有針對性、系統化的培訓,全面強化重點(diǎn)崗位人員產(chǎn)品質(zhì)量意識,為提高整體工藝質(zhì)量技術(shù)水平、操作能力奠定了基礎。
2020-12-08